《某廠一氧化碳中毒事故》描述了一起發(fā)生在某廠甲酸生產(chǎn)裝置的嚴(yán)重一氧化碳中毒事故。事故發(fā)生在7月28日至29日,因甲酸生產(chǎn)裝置故障需進行檢修,合成反應(yīng)器噴管損壞,需進器內(nèi)維修。7月29日上午8時左右,開始打開合成反應(yīng)器下部兩個人孔進行通風(fēng),并從上部人孔加水進行沖洗。下午17時左右,應(yīng)公司安全處要求打開最上部人孔繼續(xù)通風(fēng)。17時15分左右,安全處人員測定可燃?xì)怏w不合格,此后每隔15分鐘測定一次,直至19時45分左右,測定結(jié)果顯示氧氣含量為21%,可燃?xì)怏w爆炸極限百分比為12%-18%,安全人員認(rèn)為合格,簽發(fā)“進罐入塔證”。20時左右,兩名架子工未戴呼吸器進入器內(nèi)作業(yè),約13分鐘后發(fā)出求救聲,監(jiān)護人員及現(xiàn)場6名檢修人員未戴呼吸器進塔救人,先后中毒,最終兩人死亡,多人受傷。事故原因分析顯示,設(shè)備未進行有效隔絕,操作人員僅關(guān)閉閥門未加盲板,導(dǎo)致一氧化碳進入反應(yīng)器;置換、處理措施不當(dāng),未進行徹底置換和通風(fēng);分析方法不全面,未檢測有害氣體濃度;操作人員違章作業(yè),未按要求佩戴防護器具。針對此事故,提出的防范措施包括:修訂和完善安全操作規(guī)程、安全檢修規(guī)程、緊急搶修安全措施和應(yīng)急救援預(yù)案;加強員工的安全技術(shù)知識、法規(guī)、現(xiàn)場急救常識、消防器材、防護器材使用等方面的教育培訓(xùn);開展安全自查,對查出的問題立即整改,加大處罰力度,杜絕違章行為;完善安全作業(yè)票證,組織員工學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序;全面檢查維修安全防護器材、消防器材、安全儀表、壓力容器安全附件。
《某廠一氧化碳中毒事故》適用于化工行業(yè),尤其是涉及甲酸生產(chǎn)及其他可能產(chǎn)生一氧化碳等有害氣體的生產(chǎn)裝置的工廠。該案例對于企業(yè)安全管理、事故預(yù)防、應(yīng)急預(yù)案制定、員工安全培訓(xùn)等方面具有重要的參考價值,有助于提高企業(yè)的安全管理水平,減少類似事故的發(fā)生。