《A3報告-經典案例01》講解了EC01供熱水管組件漏防凍液問題的解決過程,詳細描述了從問題發現到最終解決方案實施的整個流程。報告指出,在2016年1月28日,徐水動力反饋售后市場出現14例供熱水管組件漏防凍液的問題,引起了顧客的不滿,必須進行立項整改。通過對問題點進行深入分析,發現O型圈壓縮后尺寸小于設計值,存在0.06mm的間隙,并且高溫壓縮永久變形率高于標準上限5.64%,導致橡膠失去彈性。進一步分析表明,硫磺硫化工藝體系內C-S鍵能低于C-C鍵能,工作環境下C-S鍵斷裂是根本原因。為了解決這一問題,制定的目標是在2016年2月14日前完成整改方案并切換完成。具體的對策包括更改硫化工藝配方,將硫化劑由硫磺改為過氧化物,以滿足壓縮永久變形的要求。驗證結果顯示,新配方下的O型圈在高溫和低溫循環測試中均未出現泄漏,壓縮永久變形量為8.94%,符合標準要求。此外,還對故障件進行了排查,確認本體外觀、尺寸合格,但O型圈壓縮后回彈不合格。報告最后總結了問題車輛和服務站的分布情況,并提出了下一步的工作計劃。
《A3報告-經典案例01》適用于汽車制造行業,特別是涉及發動機及其周邊零部件生產的企業。該文檔不僅為技術工程師提供了詳細的故障分析和解決方案參考,也為質量控制人員和售后服務團隊提供了處理類似問題的指導。對于負責生產工藝改進的技術人員來說,這份報告展示了如何通過改變材料配方來提高產品質量,確保產品在極端環境下的可靠性。同時,它也為市場處置團隊提供了應對客戶投訴的有效策略,幫助他們在面對類似問題時迅速采取行動,減少負面影響。