《某球罐頂部放空管斷裂事故分析》講解了2000年3月27日昆明市某磷肥廠400立方米氮氣球罐在降壓放空排氣過程中,頂部放空管與人孔蓋封頭連接處突然斷裂的事故。該事故未造成人員傷亡,但導致氮氣供應長時間中斷,嚴重影響化肥生產。文章詳細描述了球罐的工藝參數、結構設計和事故發生時的具體情況。技術鑒定結果顯示,放空管的設計符合國家相關標準,材料化學成分和機械性能均合格,焊接結構也無明顯缺陷。然而,斷口宏觀和微觀檢查表明,斷口存在嚴重塑性變形和組織滑移現象,最終認定為典型的塑性破裂事故。受力分析指出,放空操作中流體的橫向沖力與放空管總長構成力矩,最大彎矩出現在放空管與人孔蓋封頭結合部。事故結論表明,閥門短時間內一次性開啟過大,加上結構設計不合理,是導致管壁應力超過屈服極限和強度極限的原因。基于此,文中提出了多項改進建議,包括操作規程的嚴格執行、優化放空結構設計、選用厚壁鋼管以及加強制造安裝過程中的質量控制。
《某球罐頂部放空管斷裂事故分析》適用于化工行業尤其是涉及壓力容器操作的企業。該文檔特別針對氮氣球罐等壓力容器的使用單位,幫助其了解放空管斷裂的風險因素,并提供預防措施。對于從事壓力容器設計、制造、安裝和維護的技術人員,該文檔提供了詳細的事故原因分析和技術建議,有助于提高設備的安全性和可靠性。此外,操作人員也可以從中學習到正確的放空操作方法,避免類似事故的發生,確保生產安全。