《儀表三車間硫化氫吸入反應事故》講解了2009年發生在某工廠的因硫化氫吸入引發的人身傷害事故的具體過程和根本原因。該起事故發生于2009年2月1日早上8點40分左右,重油加氫裝置的兩名維護人員在進行巡檢工作時暴露于高濃度硫化氫氣體中并產生了身體不適。通過詳細的調查分析得出:事故由多因素導致,最直接的因素是由于含硫污水罐脫臭設施失效,具體而言是脫臭劑已達飽和失去脫臭功能使得排出氣體含有過多的硫化氫成分,并超出安全限度。同時,脫臭處理設備采用了開放式工藝,缺乏對最終排放空氣中硫化氫含量實時監測的方法;再加上污水處理流程中存在的高溫狀態,增加了硫化氫的析出量,進而提高了氣體中的硫化氫比例。此外,日常運行管理的缺失、未能嚴格執行操作規程等也間接促成了該事件的發生。從這起事故中汲取到很多寶貴的經驗教訓并提出了相應的改進措施建議,旨在通過對含硫物質運輸環節采取更合理的控制方法,如采用先進的閉路工藝減少硫化氫逸散風險,提高對關鍵參數(如含硫廢水溫度)的關注度以穩定氣相中的有害物質含量水平,優化現有環保及安防設施配置,增加現場報警設備數量保證能夠迅速應對緊急狀況的發生,并且強化工作人員安全意識培訓。
《儀表三車間硫化氫吸入反應事故》適用于石油化工行業的相關從業者,特別是那些需要參與到含有硫化合物生產加工環境里的操作與管理人員。這類文檔可幫助這些人員識別潛在的職業危害因素以及如何規避類似的安全事故重復出現,在保障員工身體健康權益的同時也有利于推動企業安全生產建設向更好方向發展。