煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改進(jìn)措施.docx
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煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改進(jìn)措施.docx
《煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改進(jìn)措施》講解了某廠自1994年底投產(chǎn)以來,煤磨系統(tǒng)分別在1995、1997、1998三年間發(fā)生4次爆炸事故的原因分析與防范措施。該文詳細(xì)介紹了煤磨系統(tǒng)的工藝流程和設(shè)備概況,指出系統(tǒng)采用2.8m5m+3m的風(fēng)掃磨,設(shè)計(jì)能力為1617t/h,并配備PPDC96-6(M)袋式除塵器和粗粉分離器等設(shè)備,同時(shí)設(shè)有CO氣體分析儀及CO2自動(dòng)滅火裝置。1995年初首次爆炸事故中,所有防爆閥被炸開,袋除塵器箱體變形,布袋全毀。主要?dú)w因于煤磨出口氣體溫度過高,以及煤磨烘干能力不足導(dǎo)致煤粉水分高,影響窯煅燒效果。為此采取一系列改進(jìn)措施,如加寬檢修平臺(tái)、調(diào)試CO2滅火裝置自控系統(tǒng)、增加防爆閥數(shù)量并降低煤磨出口氣體溫度。然而,在1997、1998年發(fā)生的三次爆炸顯示,自控系統(tǒng)無法預(yù)防爆炸,且這些爆炸均發(fā)生在停磨瞬間,由于加入冷空氣形成爆炸性混合物,停磨時(shí)可能產(chǎn)生的火花引爆混合物。文中還強(qiáng)調(diào)了對(duì)冷風(fēng)閥進(jìn)行改造以減小磨尾負(fù)壓變化的重要性,從而降低爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
《煤粉系統(tǒng)自燃爆炸原因及改進(jìn)措施》適用于水泥生產(chǎn)行業(yè)中使用煤磨系統(tǒng)的工廠,特別是那些面臨煤粉系統(tǒng)自燃爆炸隱患的企業(yè)。它為相關(guān)技術(shù)人員提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),幫助他們理解煤粉系統(tǒng)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn),包括設(shè)備配置不當(dāng)、操作規(guī)程不合理等因素如何引發(fā)爆炸事故。此外,本文提出的改進(jìn)措施,如優(yōu)化防爆閥設(shè)置、調(diào)整冷風(fēng)閥尺寸、確保滅火裝置正常運(yùn)行等,也為同行業(yè)提供了實(shí)用的解決方案,有助于提升整個(gè)行業(yè)的安全生產(chǎn)水平。