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類型一化工廠發(fā)生爆炸!造成2人死亡、3人輕傷事故原因竟是....docx

  • 上傳人:一***
  • 文檔編號:367591
  • 上傳時間:2024-12-08
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    化工廠 發(fā)生爆炸 造成 死亡 輕傷 事故 原因 竟是
    資源簡介:
    一化工廠發(fā)生爆炸!造成2人死亡、3人輕傷,事故原因竟是... 經(jīng)調(diào)查認定,該起事故是因事故單位對已建成裝置違規(guī)改建,在擅自改變原設計的生產(chǎn)工藝、原料、設備管線及生產(chǎn)用途,又沒有對相關反應的安全風險評估和對生產(chǎn)裝置安全性能綜合分析的情況下,利用該裝置進行新產(chǎn)品的研發(fā)試驗而導致的生產(chǎn)安全責任事故。 一、事故發(fā)生經(jīng)過 兩年前,石家莊新發(fā)化工有限公司從西班牙引進卡巴多司原料藥的生產(chǎn)技術(shù),并在自己公司進行了5L至100L的小試,未開展中試和工業(yè)化試驗。 2023年5月,在石家莊新發(fā)化工有限公司(甲方)與錦州九泰藥業(yè)有限責任公司的全資子公司鑫泰基公司(乙方)就卡巴多司技術(shù)轉(zhuǎn)讓有關事宜達成口頭協(xié)議后,鑫泰基公司在本公司開展小試,并試驗成功。而后,雙方于2023年8月3日正式簽訂協(xié)議,約定甲方將生產(chǎn)工藝轉(zhuǎn)讓給乙方,并委托乙方生產(chǎn)該產(chǎn)品;乙方在收到全套技術(shù)資料后,組織相關專業(yè)技術(shù)人員討論并消化吸收,乙方自行安排設備、采購原材料、組織生產(chǎn)人員生產(chǎn); 2023年8月至11月,鑫泰基公司在本公司實驗室進行卡巴多司生產(chǎn)中試; 2024年3月,鑫泰基公司為進一步放大試驗,對A3車間對乙酰氨基酚生產(chǎn)裝置進行改建。改建后,便開始進行卡巴多司生產(chǎn)中試擴大試驗; 4月9日至4月18日,鑫泰基公司先后在改建的生產(chǎn)裝置上進行了兩批次的肟基丙酮生產(chǎn)中試擴大試驗; 自5月9日開始,進行第三批肟基丙酮生產(chǎn)中試擴大試驗; 5月11日9時許,進行第三批肟基丙酮生產(chǎn)中試擴大試驗的白班作業(yè)班組,按照工藝流程開始對第三批肟基丙酮溶液進行常壓蒸餾二氯甲烷,直至與夜班交班前轉(zhuǎn)為減壓蒸餾; 16時許,辛某等4人夜班班組與白班交接班后,繼續(xù)減壓蒸餾二氯甲烷。其中,楊某某和張某某負責在樓上作業(yè)(監(jiān)控視頻中張某某一直未出現(xiàn)),班長辛某在樓下作業(yè),于某某在樓下泵房作業(yè),之間依靠對講機進行通信聯(lián)絡; 5月12日0時許,作業(yè)工序進入“從6#釜向8#釜減壓導料”階段; 0時1分許,樓上的導料準備工作正常后,班長辛某回到樓下工作,楊某某開始在樓上巡視觀察導料情況,期間有多次操作生產(chǎn)裝置動作; 0時24分37秒,樓下6#釜附近,辛某身后位置出現(xiàn)白色氣體。 0時24分48秒,樓上6#釜遠端有少量白色氣體冒出; 0時24分55秒至59秒,樓上6#釜人孔蓋墊等處有白色氣體冒出; 0時25分2秒,樓上6#釜位置有大量白色氣體冒出,工人楊某某向東側(cè)方向跑動,隨即跑出監(jiān)控區(qū)域; 0時25分10秒,樓上6#釜及周邊管線有大量帶壓白色氣體噴出,此時班長辛某從樓下上到樓上樓梯口位置。 0時25分11秒,樓上6#釜開始向四周大量噴射白色氣體,而后發(fā)生爆炸,釜頂被沖開,車間起火。 2時33分許,現(xiàn)場明火被撲滅; 5時41分許,8#釜發(fā)生爆炸,未起火。 二、事故直接原因 事故發(fā)生裝置無自動化控制,6#蒸餾釜和8#結(jié)晶釜的工作溫度、壓力、物料反應情況等重要參數(shù)采用現(xiàn)場人工觀測和手動調(diào)節(jié)。6#蒸餾釜在蒸餾二氯甲烷溶劑過程中,隨著蒸餾溫度的升高和蒸餾時間的增長,6#蒸餾釜內(nèi)二氯甲烷逐漸減少。當6#蒸餾釜內(nèi)二氯甲烷蒸干、釜內(nèi)溫度升高超過TD2450℃時,釜內(nèi)物料逐漸分解,放出大量熱量和氣體,引發(fā)了6#蒸餾釜爆炸。爆炸發(fā)生后,爆炸碎片撞擊或摩擦產(chǎn)生的火花引燃了作業(yè)區(qū)域內(nèi)丙酮和二氯甲烷等可燃物料,發(fā)生火災。 6#蒸餾釜爆炸后,破壞了冷卻水循環(huán)系統(tǒng),致使8#結(jié)晶釜盤管內(nèi)冷卻水中斷,并受火災烘烤影響,8#釜內(nèi)溫度逐漸升高,當溫度達到肟基丙酮分解溫度TD2464℃時,釜內(nèi)肟基丙酮發(fā)生放熱分解,伴隨著放熱過程,肟基丙酮分解也隨之加劇,放出大量熱量和氣體,進而在6#釜發(fā)生爆炸著火5小時后,8#結(jié)晶釜發(fā)生爆炸。 三、事故間接原因 1.法律意識淡薄,隨意進行工藝改造。鑫泰基公司A3車間生產(chǎn)線原設計用途為生產(chǎn)對乙酰氨基酚原料藥,后因生產(chǎn)卡巴多司原料藥的第二步肟基丙酮和第五步成品需要,故對該生產(chǎn)線的工藝進行改造。改造前,只是由公司總經(jīng)理、副經(jīng)理、車間主任、設備部長及改造工人通過討論確定改造方案,便組織實施,未對其安全生產(chǎn)條件和設施進行安全可靠性論證,也未經(jīng)原設計單位進行設計變更,投入使用前也未對安全設施組織竣工驗收,致使該生產(chǎn)線改建后不具備安全生產(chǎn)條件。 2.自動化程度不高,本質(zhì)安全水平低。鑫泰基公司涉事生產(chǎn)線未設置DCS 控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng),僅有現(xiàn)場就地指示的相關儀表,生產(chǎn)裝置的反應器溫度、壓力等主要工藝參數(shù)不能實現(xiàn)自動控制,全部靠人工手動操作、肉眼觀察和憑經(jīng)驗操作,導致操控精準度不高,安全風險概率增加,為事故發(fā)生埋下了隱患。 3.安全標準不掌握,使用不合規(guī)材質(zhì)設備。該公司風險辨識不全面,對二氯甲烷和丙酮等物料的危險性及安全技術(shù)特性了解掌握不夠,未采取相應的安全控制措施,尤其是違反防火規(guī)定,在火災危
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