
下粉驟減導致鍋爐滅火.docx
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- 下粉驟減 導致 鍋爐 滅火
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《下粉驟減導致鍋爐滅火》講解了某電廠4號鍋爐因下粉量驟減引發的滅火事故及其處理過程。2004年11月5日早晨,4號鍋爐在負荷下降期間出現燃燒不穩定現象,運行氧量急劇上升,爐膛負壓波動明顯,最終觸發MFT動作跳機。事故發生前十多分鐘,機組負荷從240MW降至約220MW,主汽壓從14.0MPa降至12.8MPa,運行氧量從3.9升至5.8。盡管運行人員投入5支油槍助燃,但多數油槍未能正常著火,僅A1油槍穩定工作。事故調查發現,D磨煤機粗粉分離器擋板調整不當,導致煤粉細度偏粗,影響了燃燒效率。此外,給粉機下粉不暢、空氣預熱器兩側風壓偏差等問題也加劇了燃燒不穩定。通過對4號鍋爐的詳細檢查和分析,確認了磨煤機鋼球裝載不足、給粉機插板開度不一以及燃燒器安裝切圓偏斜等因素對事故的影響。為防止類似事故再次發生,建議補充磨煤機鋼球量、增加取樣測量孔、定期進行冷態空氣動力場試驗等措施。
《下粉驟減導致鍋爐滅火》適用于火力發電廠尤其是使用燃煤鍋爐的電廠。該案例為電廠運行管理人員和技術人員提供了寶貴的經驗教訓,幫助他們理解鍋爐運行中可能遇到的問題及應對措施。具體來說,負責鍋爐運行監控的人員應加強對給粉機下粉情況的關注,及時發現并處理下粉不暢問題;維護工程師需要定期檢查磨煤機和油槍的工作狀態,確保其正常運行;檢修人員應在每次大修后進行詳細的冷態空氣動力場測試,以優化燃燒組織,提高鍋爐運行穩定性。這些措施有助于預防因下粉驟減等原因引起的鍋爐滅火事故,保障電力生產的連續性和安全性。
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